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行業(yè)動(dòng)態(tài)

A2/O生化法+物化法污水處理廠運(yùn)行效果分析

    1 工藝與水質(zhì)

    1.1 工藝流程

      A2/O生化法+物化法處理工藝流程見圖1。

    圖1 工藝流程


      開發(fā)區(qū)各企業(yè)的工業(yè)廢水及生活污水,經(jīng)預(yù)處理達(dá)到接管標(biāo)準(zhǔn)后,沿市政污水管網(wǎng)匯入該污水處理廠提升泵房的集水井。集水井前面設(shè)機(jī)械格柵用來去除污水中大顆粒的懸浮物(SS)及漂浮物,以預(yù)防后續(xù)水泵、管配件及管線的堵塞現(xiàn)象,進(jìn)而有利于系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運(yùn)行。污水進(jìn)提升泵提升后通過細(xì)格柵進(jìn)入旋流沉砂池。

      在生化處理前放置流量計(jì),對污水進(jìn)行計(jì)量并平衡2組生化處理系統(tǒng)的處理水量。生化處理系統(tǒng)采用A2/O工藝,生化池出水進(jìn)入生化沉淀池。污水在生化沉淀池進(jìn)行泥水分離,上清液進(jìn)入高效沉淀池進(jìn)一步處理,污泥進(jìn)入生化污泥配泥池,并通過污泥回流泵回流至生化池前端,剩余污泥定期排入污泥貯存池。

      污水自流進(jìn)入深度處理的高效沉淀池,在混合反應(yīng)區(qū)內(nèi)靠攪拌器的提升、混合作用完成泥渣、藥劑和原水的快速凝聚反應(yīng),然后至推流反應(yīng)區(qū)進(jìn)行慢速絮凝反應(yīng),以結(jié)成較大的絮凝體,礬花慢速的從預(yù)沉區(qū)進(jìn)入到沉淀區(qū),使大部分礬花在預(yù)沉區(qū)沉淀;再逆向流到斜管沉淀區(qū),將剩余的礬花沉淀,進(jìn)一步去除COD、NH3-N、TP,澄清液通過集水槽收集進(jìn)入二次提升泵房。

      污水經(jīng)深度處理提升泵站提升后進(jìn)入纖維濾池,進(jìn)一步去除SS,出水經(jīng)紫外線消毒殺菌達(dá)標(biāo)后排出。深度處理過濾設(shè)施定期進(jìn)行反洗,反洗水自流至廢水池。出水主要采用重力自流排入老夏港河,當(dāng)洪水季節(jié)外水位較高,無法自流排放時(shí),啟用出水泵將出水提升至出水壓力井排放。

      污泥貯池的剩余污泥,經(jīng)板框壓濾機(jī)脫水,滲濾液回流至集水井進(jìn)行處理,泥餅外運(yùn)處置。

    1.2 水質(zhì)要求

      接入的各企業(yè)的污水水質(zhì)要求:COD為500 mg/L,BOD5為300 mg/L,TP、NH3-N、TN、SS的質(zhì)量濃度分別為2、35、40、200 mg/L。

      污水處理廠出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):COD為50 mg/L,BOD5為10 mg/L,TP、NH3-N、TN、SS的質(zhì)量濃度分別為0.5、5、15、10 mg/L。當(dāng)水溫≤12 ℃時(shí),NH3-N的質(zhì)量濃度控制為8 mg/L。

    2 主要構(gòu)筑物及其參數(shù)

    2.1 生化反應(yīng)池

      一期為2座并列,每座規(guī)模12.5×103 m3/d。結(jié)構(gòu)為鋼硂,單座設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)長×寬×高(l×b×h)為55.0 m×44.0 m×5.2 m;有效水深h為4.5 m,設(shè)計(jì)體積流量1 041 m3/h;停留時(shí)間(HRT)10 h,污泥COD負(fù)荷0.68 g/(g·d),污泥的質(zhì)量濃度3.5 g/L。好氧段采用膜片式微孔曝氣器,共4 400個(gè),每個(gè)曝氣器曝氣體積流量2 m3/h。厭氧池、缺氧池、好氧池的容積比1:1:4。厭氧池及缺氧池設(shè)水下攪拌器8臺(tái),每臺(tái)功率P =4.4 kW。厭氧池水下攪拌器連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),使污泥處于懸浮狀態(tài),微孔曝氣器的供氧量根據(jù)好氧池溶解氧(DO)含量控制。池內(nèi)設(shè)螺旋推進(jìn)器,用于A2/O反應(yīng)池的內(nèi)回流,最大體積比為200%,內(nèi)回流設(shè)備共計(jì)6套。

      一期擴(kuò)建設(shè)計(jì)水量也是25×103 m3/d,結(jié)構(gòu)為鋼硂,構(gòu)筑物1座,設(shè)計(jì)l×b×h為65.0 m×42.7 m×5.5 m,有效水深4.5 m,設(shè)計(jì)池容V為14 912 m3。HRT為14.3 h,污泥BOD5負(fù)荷0.12 g/(g·d),污泥的質(zhì)量濃度3.5 g/L。好氧段采用膜片式微孔曝氣器,共3 513個(gè),每個(gè)曝氣器通氣體積流量0.5~4 m3/h。厭氧池設(shè)水下推流器1臺(tái),P =4.5 kW;缺氧池設(shè)水下推流器1臺(tái),P =4.3 kW;厭氧池設(shè)水下攪拌器3臺(tái),P =4.3 kW,推流器和攪拌器連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),使污泥處于懸浮狀態(tài),微孔曝氣器的供氧量根據(jù)好氧池DO含量控制;池內(nèi)設(shè)螺旋推進(jìn)器,用于A2/O反應(yīng)池的內(nèi)回流,最大體積比為200%,內(nèi)回流設(shè)備共計(jì)2套。

    2.2 二沉池

      一期設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)為鋼硂,構(gòu)筑物2座并列。單座圓形設(shè)計(jì),直徑D為30.0 m,設(shè)計(jì)體積流量520 m3/h,有效水深4.0 m,HRT為4.8 h,表面負(fù)荷1.03 m3/(m2·h)。

      一期擴(kuò)建結(jié)構(gòu)為鋼硂,構(gòu)筑物1座。圓形設(shè)計(jì),D =40.0 m,深H=4.0 m,變化系數(shù)K=1.4,有效水深4.0 m;HRT為4.8 h,表面負(fù)荷1.17 m3/(m2·h)。

    2.3 高效沉淀池

      結(jié)構(gòu)為鋼硂,構(gòu)筑物1座,2個(gè)沉淀格,設(shè)計(jì)l×b×h為34.1 m×19.0 m×6.35 m。機(jī)械混合時(shí)間2 min,絮凝反應(yīng)時(shí)間12 min,分離區(qū)表面負(fù)荷10.0 m3/(m2·h),傾斜角度60°,規(guī)模為50×103 m3/d,為斜管沉淀,斜管內(nèi)切圓直徑60 mm,斜長1.2 m,總面積226 m2,管壁厚0.6 mm,單管斜長管口水平承壓強(qiáng)度1.4 kPa。設(shè)全自動(dòng)PAM加藥系統(tǒng)1套,投加量為2.5 L/h,PAM配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.01%~0.025%。設(shè)混凝劑PAC加藥裝置1套,PAC的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%~6%。

    2.4 纖維濾池

      高效纖維濾池采用一種束軟纖維填料作為濾元,是一種全新的重力式濾池,濾料直徑小到幾微米到幾十微米,所以具有很大的比表面積和表面自由能,所以又很強(qiáng)的吸附能力,能夠使水中的顆粒污染物吸附、截留下來。

      當(dāng)濾料上吸附、截留的細(xì)小顆粒污染物達(dá)飽和時(shí),需對濾料再生時(shí),清洗纖維濾料,在反沖洗水泵及反沖洗鼓風(fēng)機(jī)的作用下使濾料上富集的顆粒污染物掉落,濾料恢復(fù)原先狀態(tài)。配套建有中間提升泵1座,提升泵5臺(tái),其中3臺(tái)型號(hào)WQ4327-656-300- Z,單機(jī)體積流量730 m3/h,揚(yáng)程6 m,功率18.5 kW。另外2臺(tái)為變頻控制,型號(hào)350WQH800-6-22,單機(jī)體積流量800 m3/h,揚(yáng)程6 m,功率22 kW。

    3 運(yùn)行效果分析

    3.1 COD去除效果

      污水處理廠藝運(yùn)行穩(wěn)定,對COD具有較高的去除率,在進(jìn)水COD低于設(shè)計(jì)條件下,A2/O生化法+二沉池+深度處理組合工藝可以有效去除污水中的COD。厭氧池里的厭氧菌將污水里面的部分難降解的有機(jī)大分子轉(zhuǎn)化為易降解的小分子。厭氧池出水進(jìn)入缺氧池,在兼性菌作用下發(fā)生反硝化反應(yīng),再經(jīng)過好氧池把污水中的大部分COD去除,高效沉淀池也可以將漂浮的污泥等去除,進(jìn)一步去除COD。

    3.2 TP去除效果

      該污水處理廠除磷效果良好,磷在厭氧區(qū)被釋放,在好氧區(qū)被吸收,在厭氧池和好氧池的聯(lián)合作用下達(dá)到除磷目的。具體來說,在好氧段,聚磷菌過量地吸收水中的正磷酸鹽,在二沉池中以排放剩余污泥的方式實(shí)現(xiàn)磷的去除。

    3.3 TN的去除效果

      該污水處理廠脫氮效果良好。通過好氧和厭氧聯(lián)合作用的方式較好地去除了TN。好氧池硝化細(xì)菌將NH3--N轉(zhuǎn)化為NO3--N,NO3--N隨著回流液回流到缺氧池后,在反硝化細(xì)菌的作用下,將NO3--N轉(zhuǎn)化成氮?dú)猓瑢?shí)現(xiàn)脫氮。

      4個(gè)季度該污水處理廠出水TN含量也同時(shí)滿足GB 18918-2002排放要求。表明該廠污水處理工藝可以有效地去除污水中的TN,并且不受進(jìn)水量增加影響。

      總之,在春夏秋冬4個(gè)不同的季節(jié),該污水處理廠的出水TP、TN含量無明顯變化,表明該工藝除磷脫氮性能不易受季節(jié)影響。

    3.4 NH3-N的去除效果

      該污水處理廠污水NH3-N平均去除率為98.4%,可見該廠穩(wěn)定運(yùn)行的A2/O工藝硝化能力很強(qiáng)。進(jìn)、出水NH3-N的質(zhì)量濃度平均分別為13.8、0.230 mg/L,出水NH3-N含量達(dá)到GB 18918-2002排放一級A標(biāo)準(zhǔn)。

      污水首先進(jìn)入?yún)捬醭?,厭氧池出水進(jìn)入缺氧池,缺氧池主要進(jìn)行反硝化反應(yīng),由厭氧池出水提供碳源,由好氧池混合液回流提供NO3--N,在反硝化細(xì)菌作用下,NO3--N被轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,達(dá)到了去除NH3-N的目的,所以控制好工藝參數(shù)后該污水處理廠生化池NH3-N去除率較高。

    4 成本分析

      該項(xiàng)目每天消耗PAC為1 t(3 000元/t)、PAM 為0.03 t(8 500元/t),生石灰每天3 t(200元/t),電費(fèi)0.7元/(kW·h),廢水日處理42 kt,折合藥劑費(fèi)0.09元/ m3,電費(fèi)0.78元/m3,人工費(fèi)0.19元/m,合計(jì)(不含折舊費(fèi)用)為1.06元/m3。

    5 結(jié) 論

      該污水處理廠A2/O生化法+二沉池+深度處理組合工藝設(shè)計(jì)合理,工藝運(yùn)行穩(wěn)定、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、耐沖擊負(fù)荷強(qiáng),運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測到位。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析,發(fā)現(xiàn)該污水廠采用的A2/O生化法+二沉池+深度處理組合工藝去除有機(jī)污染物效果顯著。A2/O法是最簡單的同步除磷脫氮工藝,出水能達(dá)到GB 18918-2002一級A標(biāo)準(zhǔn)。

      監(jiān)測期間出水COD為17 mg/L,TP、TN、NH3-N的質(zhì)量濃度分別為0.145、9.15、0.23 mg/L,水質(zhì)達(dá)到GB 18918-2002的一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。COD、TP、TN、NH3-N的平均去除率分別為88.9%、89.0%、49.7%、98.4%。





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